高低(dī)溫衝(chōng)擊試驗箱故障排除措施(shī)
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來源:
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發布日(rì)期: 2020.06.01
依據檢測結果,對高低溫衝擊試驗箱故障采取了相應排除方法和步驟。
1)檢漏
將壓力(lì)表的高壓端口接在SR5.2型快速接口上,低壓端口接在HV3型節(jiē)流閥上,旋鬆HV3的鎖緊螺母,順時針開啟閥(fá)門旋轉開關。此時,後級壓縮機的高、低壓端都和壓力表連通(tōng)。開啟手閥1和(hé)手閥2, 將後(hòu)級係統內殘存的R23冷媒釋放完。把高純氮氣接到壓力表中間端口,當2個表頭的(de)壓力指示為2.0MPa時(shí),關閉手閥1和手閥2,穩定半(bàn)小(xiǎo)時後,記(jì)錄2個壓力(lì)表指針所指的壓力值(zhí)。沿著後級壓縮機高壓端的方向,用肥皂沫(mò)塗抹在被(bèi)檢查元(yuán)器件的接(jiē)頭和焊點處,進行係(xì)統密封性檢查。若在檢漏過(guò)的HV4、K04、F02、SR5.2、WT10、WT3、HV6、SR5都無問題,而(ér)當撕開保溫層,露(lù)出FT2幹燥(zào)器,在FT2兩端塗抹肥皂沫時,在一端有氣泡鼓出,至(zhì)此漏點找到。對腐蝕穿的焊接針孔進行分析認為(wéi),由於保溫層未將FT2完全裹上,在接口處(chù)留有一定縫隙,致(zhì)使此處在機(jī)器運行(háng)時結霜(shuāng),停機時有殘留水分,長時間停機後,會出現微腐蝕產(chǎn)生的針孔。更換同型號FT2型幹燥器,采用銅銀焊料焊(hàn)接好FT2。再加,上2.
0 MPa氮氣壓力,保(bǎo)持48 h,壓力表的指針沒有下降,說明(míng)整個係統沒有漏點。
2)抽真空(kōng)
在給製冷係統(tǒng)充注冷媒R23以前,必須先把管道中的氣體抽空,抽空方(fāng)式通常有(yǒu)單側抽(chōu)氣和雙側抽氣兩種,我們采用雙側抽空。開啟手閥1和手閥2,將係統內的氮氣排完,將真空泵接(jiē)到壓力表的中間接口,開啟真空泵,壓力表的(de)指針(zhēn)向負(fù)壓方向移動,控製抽真(zhēn)空的時(shí)間為8 h。
3)加注冷媒R23
關閉手閥1、手閥2和真空泵,將裝有冷媒(méi)R23的鋼瓶接口和壓力表的(de)中間接口用軟管連接(jiē)。由於鋼.瓶與壓力表連接的軟管(guǎn)內有(yǒu)空氣,故先把鋼(gāng)瓶出口開啟一(yī)個小角度,讓軟管內充滿冷媒R23,此時,再擰(nǐng)緊壓(yā)力(lì)表下的螺(luó)母,排出空氣。開啟手閥1和手閥2,壓(yā)力表指針上升,此時,指(zhǐ)針的壓力就是冷媒(méi)R23的壓力,當壓力上升到1.5
MPa時,關閉(bì)手閥1和(hé)手閥2。冷媒R23加注完畢後,快速分離與SR5. 2和HV3連接的軟管,然(rán)後擰緊蓋帽(mào)和鎖(suǒ)緊螺母。後對上述部位再檢漏,未見(jiàn)泄露點。
重新開機,啟動前後級壓縮機,運轉正常,降溫速率達到-3℃ /min的(de)指標要求。觀察到蒸發器進口和出口的溫度接(jiē)近,吸氣端有少量的結霜,說(shuō)明冷媒R23的充注量合適。至此,故(gù)障(zhàng)排除完(wán)畢,設(shè)備開始正常工(gōng)作。